2016年国内废水处理技术现状
我国黑液碱回收技术日趋成熟,对于硫酸盐法或碱法制浆,主要采用挤压过滤和扩散置换组合设备提取黑液,提取的木浆黑液浓度13%~15%,草浆黑液浓度10%~12%,蒸发浓缩至45%~75%后燃烧。
目前国产最大规模的碱回收炉日处理黑液固形物已达2200t,技术水平已进入国际先进行列。一般木浆黑液提取率及碱回收率分别达到99%和97%,非木浆黑液提取率及碱回收率分别达到88%和78%。据最新报道,河南一林纸业有限责任公司的麦草浆黑液提取率达到92%,碱回收率达82%以上,吨碱耗油3.0k g以下,回收成本1016元,在不用重油助燃的情况下,连续运行180多天,日平均回收碱50t。
良好的碱回收运行,可使木浆中段水C O D发生量<55k g/t浆,草浆中段水COD发生量<160kg/t浆。对于用废纸为原料的企业,C O D发生量30~60k g/t浆(脱墨工艺取上限)。造纸废水二级生化处理技术已被广泛应用,对中段水或废纸造纸废水的典型处理。主要是去除废水中大量的S S,同时可去除一部分C O D。一般采用矩形沉淀池,或圆形幅流式沉淀池设计。最近,国内出现了方形幅流式沉淀池专利,该技术解决了矩形池死角积泥难题,同时发挥了方形池占地少、圆形池运行平稳的优势。 近年许多工程在初沉池后设计了水解池,其投资和运行费用低,且对后续好氧处理有很大帮助,是一次投资、多年受益的实用技术。对于好氧单元,普通活性污泥法较常见,但无一例外会发生污泥膨胀难题。因此S B R、连续S B R技术应运而生,我们研究中心将这一技术都应用到了工程实践中,克服了污泥膨胀难题,能保持设施长期运行稳定,且结构紧凑、占地少。氧化沟技术也很常见,其抗冲击负荷的能力较强,改进型的全好氧曝气氧化沟,抑制了传统氧化沟中的硝化与反硝化作用,降低了营养盐的投加成本,可达到更好的COD去除率,当进水COD为600~500mg/l时,出水COD仍在100mg/l左右,去除率≥85%。
近年来在大量的二级生化工程中的好氧生物处理后,增加了混凝单元,实际上是增设了三级处理单元。许多企业把这个混凝单元作为处理废水的最后一道“保险”单元,实践证明,该单元保证废水达标排放起到了非常重要的作用。化学机械浆工艺得率高、污染低而在我国迅速发展,国内化机浆废水处理,该类废水温度较高,通常在初沉单元后设置冷却塔,使废水温度从50℃降至38℃左右。现在国内已制造出造纸废水专用冷却塔,抗污染抗腐蚀性好,自动化程度高。较早的水解池多为敞开式,近年出现了全封闭式。荷兰的I C(内循环)厌氧塔占地少、效率高,已在国内化机浆企业建造了数十座。华泰集团在原二级水处理的基础上,投资8000万元建设的6万m3/d IC厌氧处理改造工程,成为亚洲最大的厌氧水处理工程。I C造价居高不下,E G S B(膨胀颗粒污泥床)厌氧塔则以造价低的优势吸引着许多化机浆厂,在全世界造纸行业已拥有50多项工程实例。 我们现场调查了国内某化机浆生产线废水发生量、污染负荷。
结果表明,该废水最高COD浓度为6623mg/l,平均COD为4622mg/l,BOD/COD为0.23,属高浓难处理有机废水。在实验室系统研究的基础上,设计和建造了全新的化机浆废水处理工程,组合预水解池和折流式厌氧反应器,提高了B O D/C O D比;好氧段采用连续S B R工艺和自主研发的动态曝气技术,显著节省电能,完全避免了污泥膨胀问题;好氧污泥部分替代絮凝剂,强化了初沉效果。整体流程组合系国内外首次出现,且实现工程化成功运行。该化机浆废水经治理后,出水COD260mg/l,BOD40mg/l,S S30mg/l。本技术的成功应用,为我国高得率浆废水有效处理提供了一条较为经济可靠的途径。
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